Show simple item record

dc.contributor.advisorTupia De La Cruz, Elmer Luis
dc.contributor.authorVargas Fiestas, Luigi Renzo
dc.contributor.authorFry Guimet, Harry Sebastian
dc.date.accessioned2025-09-02T22:28:13Z
dc.date.available2025-09-02T22:28:13Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12724/23116
dc.description.abstractThe objective of this study is to increase productivity and availability to improve profitability and competitiveness in the metal-mechanic sector. The case study is based on the implementation of TPM and SMED in an aluminum bolt production process in a Peruvian SME of the metal-mechanic sector where the current productivity is 9.23 units/manhour. SMED transforms internal activities by external ones in order to reduce the production cycle time. TPM autonomous/preventive makes it possible to apply a constant scheduled maintenance that improves and facilitates the activities performed by the machine in order to reduce operator effort and increase OEE. The implementation was validated through a pilot test that lasted 4 months where the results obtained were: 38.40% improvement in OEE, cycle time reduction from 6.51 minutes to 4.52 minutes, 16.93% increase in availability, MTBF increase from 12.5 to 22.43 hours/failure, MTTR reduction from 6.4 to 4.57 hours/failure, 30% performance improvement and productivity increase to 13.28 units/man-hour.en_EN
dc.description.abstractEl objetivo de este estudio es incrementar la productividad y disponibilidad para mejorar la rentabilidad y competitividad en el sector metalmecánico. El caso de estudio se basa en la implementación de TPM y SMED en un proceso de producción de pernos de aluminio en una PYME peruana del sector metalmecánico donde la productividad actual es de 9,23 unidades/hora-hombre. SMED transforma actividades internas por externas con el fin de reducir el tiempo del ciclo de producción. TPM autónomo/preventivo permite aplicar un mantenimiento programado constante que mejora y facilita las actividades que realiza la máquina con el fin de reducir el esfuerzo del operario y aumentar el OEE. La implementación fue validada a través de una prueba piloto que tuvo una duración de 4 meses donde los resultados obtenidos fueron: 38.40% de mejora en OEE, reducción de tiempo de ciclo de 6.51 minutos a 4.52 minutos, incremento de 16.93% en disponibilidad, incremento de MTBF de 12.5 a 22.43 horas/falla, reducción de MTTR de 6.4 a 4.57 horas/falla, mejora de 30% en desempeño y incremento de productividad a 13.28 unidades/hora hombre.es_PE
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversidad de Lima
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0*
dc.subjectPendientees_PE
dc.titleIncreased productivity through SMED and TPM in a metalworking SME: an empirical investigation in the peruvian industryen_EN
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.levelTítulo profesionales_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Industriales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de Lima. Facultad de Ingeniería
dc.publisher.countryPE
dc.type.otherTesis
thesis.degree.nameIngeniero Industrial
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8946-3041
renati.discipline722026
dc.identifier.isni0000000121541816
renati.author.dni76600716
renati.author.dni70389797
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional*
renati.advisor.dni08052533
renati.jurorTaquía Gutiérrez, José Antonio
renati.jurorCalderón Gonzáles, Wilson David
renati.jurorTupia De La Cruz, Elmer Luis
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis*
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
ulima.catOI


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess