Show simple item record

dc.contributor.advisorCorzo Chávez, Jorge Antonio
dc.contributor.authorLago Dominguez, Eduardo Manuel
dc.contributor.authorLago Dominguez, Maria Fe
dc.date.accessioned2025-11-18T21:44:56Z
dc.date.available2025-11-18T21:44:56Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12724/23534
dc.description.abstractThe present research aims to conduct an analysis and diagnosis of issues using Lean Manufacturing tools to reduce errors and lead times in the finishing department of a plastic products company. In response to the identified issues, several improvement proposals have been formulated through the application of Lean Manufacturing tools. Therefore, by implementing Poka Yoke Value Stream Mapping, and the Single-Minute Exchange of Die (SMED) technique, the anticipated outcomes include a reduction in processing times, improved task distribution, and a decrease in improperly assembled products. Additionally, this approach aims to enhance the operators' understanding of their roles and establish a line leader to serve as a guide for other team members. Likewise, with the proposed designs and implementations, it will be possible to create a more organized work environment, leading to better resource management and, consequently, a more efficient product assembly. On the economic side, a significant increase in income could be seen. The reduction in production costs, facilitated by improvements in efficiency, improves the company's profitability, increasing from 68.7% to 79%. Likewise, when more efficient processes are implemented, resource management is optimized and waste reduced, this allows us to operate more profitably. This not only directly impacts profit margins but can also offer the flexibility to adjust competitive prices in the market. Improving profitability through efficiency not only strengthens the company's financial position, but also provides additional resources that can be allocated to innovation, research and development, thus contributing to long-term competitiveness, improving in different areas. In conclusion, following the implementation of all the improvements, there was a demonstrated improvement in the effective production time by 50.96%. Additionally, there was a notable enhancement in the non-conforming product rate in the polyurethane injection process by 90% and a significant improvement in the non-conforming product rate in the assembly process by 93%.en_EN
dc.description.abstractLa presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis y diagnóstico de problemas utilizando herramientas de Lean Manufacturing para reducir errores y tiempos de entrega en el área de acabado de una empresa de productos plásticos. En respuesta a los problemas identificados, se han formulado varias propuestas de mejora mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing. Por lo tanto, al implementar Poka Yoke, Value Stream Mapping y la técnica Single-Minute Exchange of Die (SMED), se anticipan resultados como la reducción de los tiempos de procesamiento, una mejor distribución de tareas y una disminución en los productos ensamblados incorrectamente. Además, este enfoque busca mejorar la comprensión de los operadores sobre sus funciones y establecer la figura de un líder de línea que sirva como guía para los demás miembros del equipo. De igual manera, con los diseños e implementaciones propuestos, será posible crear un entorno de trabajo más organizado, lo que conducirá a una mejor gestión de los recursos y, en consecuencia, a un ensamblaje de productos más eficiente. En el aspecto económico, se podría observar un aumento significativo en los ingresos. La reducción de los costos de producción, facilitada por las mejoras en eficiencia, mejora la rentabilidad de la empresa, aumentando del 68.7% al 79%. Asimismo, cuando se implementan procesos más eficientes, se optimiza la gestión de recursos y se reduce el desperdicio, lo que permite operar de manera más rentable. Esto no solo impacta directamente en los márgenes de ganancia, sino que también ofrece la flexibilidad de ajustar precios competitivos en el mercado. Mejorar la rentabilidad a través de la eficiencia no solo fortalece la posición financiera de la empresa, sino que también proporciona recursos adicionales que pueden destinarse a la innovación, investigación y desarrollo, contribuyendo así a la competitividad a largo plazo y a la mejora en diferentes áreas. En conclusión, tras la implementación de todas las mejoras, se evidenció una mejora del 50.96% en el tiempo efectivo de producción. Adicionalmente, se observó una mejora notable del 90% en la tasa de productos no conformes en el proceso de inyección de poliuretano y una mejora significativa del 93% en la tasa de productos no conformes en el proceso de ensamblaje.es_PE
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversidad de Lima
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subjectPendientees_PE
dc.titleImprovement design to increase productivity in the finishing area through the use of poka yoke, value stream mapping and SMED in a company of the plastics businessen_EN
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.levelTitulo profesional
thesis.degree.disciplineIngeniería Industrial
thesis.degree.grantorUniversidad de Lima. Facultad de Ingeniería
dc.publisher.countryPE
dc.type.otherTesis
thesis.degree.nameIngeniero Industrial
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2771-8528
renati.discipline722026
dc.identifier.isni0000000121541816
renati.author.dni73939083
renati.author.dni73939084
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.advisor.dni43082335
renati.jurorSalazar Medina, Nicolás Francisco
renati.jurorMeza Ortiz, Richard Nicholas
renati.jurorCorzo Chávez, Jorge Antonio
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
ulima.catOI


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record