Implementation of the 5S methodology to increase productivity in the rollers shades production in a SME

Ver/
Descargar
(application/pdf: 324.7Kb)
(application/pdf: 324.7Kb)
Autorización
(application/pdf: 233.6Kb)
(application/pdf: 233.6Kb)
Reporte de Similitud
(application/pdf: 755.4Kb)
(application/pdf: 755.4Kb)
Fecha
2025Asesor(es)
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
A considerable number of small businesses place little importance and attention on the continuous improvement of production processes, which negatively affects their productivity and competitiveness in the market. The objective of this research was to implement the 5S methodology as a Lean Manufacturing tool in the roller production area of an SME, with a focus on optimizing the use of human resources and equipment, as well as improving workflow. The initial diagnostic phase included the use of an Ishikawa diagram to identify the main causes of low productivity. The implementation process began with the use of red tags during the Sorting (Seiri) phase and progressed through to the final Discipline (Shitsuke) phase. The implementation was validated through the use of Arena simulation software. The results revealed an increase in labor productivity from 0.6 to 0.8 and a 33.3% improvement in meeting the production plan, demonstrating the effectiveness of this methodology in achieving sustainable improvements. Un gran número de pequeñas empresas brindan poca importancia y atención a la mejora continua de los procesos productivos, lo que impacta negativamente en su productividad y competitividad en el mercado. Esta investigación tuvo como objetivo implementar la metodología 5S como herramienta de Lean Manufacturing en el área de producción de rollers de una pyme, enfocándose en optimizar el uso de los recursos humanos y equipos, y mejorar el flujo de trabajo. La fase de diagnóstico inicial incluyó el uso de un diagrama de Ishikawa para identificar las principales causas que generan la baja productividad. El proceso de implementación comenzó con el uso de etiquetas rojas durante la fase de Clasificación (Seiri) y avanzó hasta la fase final de Disciplina (Shitsuke). La implementación fue validada mediante el uso del software de simulación Arena. Los resultados mostraron un aumento en la productividad laboral de 0.6 a 0.8 y una mejora del 33.3 % en el cumplimiento del plan de producción, lo que demuestra la efectividad de esta metodología para lograr mejoras sostenibles.
Editor
Universidad de LimaTemas
Coleccion(es)
- Tesis [1226]

